新闻中心News Center

行业新闻 公司新闻

首页 > 威海新闻中心 > 威海行业新闻

二手冲床自动化节省人工成本的真实案例

时间: 2026-03-13 点击数:

在珠三角一家中型五金制造企业里,一条原本需要六名工人协同作业的冲压生产线,如今只需一名技术员巡视监控。这条产线的核心设备并非崭新的进口机械,而是三台经过自动化改造的二手冲床。三年前,这家企业在面临人工成本逐年攀升、订单波动剧烈的双重压力下,毅然决定对老旧设备进行智能化升级。如今,他们的月均生产效率提升了43%,人力成本下降了58%,产品不良率也从原来的3.7%降至1.2%。这并不是某个大型集团的试点项目,而是一个普通制造企业通过务实投入实现转型的真实写照。

这家企业位于东莞长安镇,主要为家电和汽车配件厂商提供金属结构件。过去十年间,他们一直依赖传统的手动送料冲床作业模式。每台冲床配备一名操作工负责上料、一名负责取件,再加一名负责质量抽检与搬运,三条产线常年维持着18人的班组规模。随着本地最低工资标准连续上调,加上年轻劳动力普遍不愿从事重复性高强度劳动,招工难、留人难成为日常管理中的最大痛点。2021年夏季,一次关键岗位员工集体离职事件直接导致客户订单延期交付,企业主开始认真思考设备升级的可行性。

经过三个月的市场调研和技术论证,企业最终选择了一家专注于冲压自动化改造的本地服务商。方案的核心是对现有三台80吨开式冲床(使用年限8-10年)加装伺服送料系统、机械手取件装置及安全光栅联动保护。整套改造费用控制在62万元以内,仅为购置同等产能新自动化冲压线的三分之一。更关键的是,改造周期仅需12天,且可在夜间停机时段分段施工,最大限度减少对正常生产的影响。企业主特别强调:“我们不是为了追求‘高大上’的技术展示,而是要解决实际问题——少用人、稳质量、保交期。”

改造完成后,最直观的变化是车间噪音区的操作人员数量锐减。原先每个班次必须坚守岗位的六名工人,现在只需一人在控制台前监控运行状态。伺服系统根据预设程序精确控制材料进给步距,机械手在冲压完成瞬间自动取出工件并放置到传送带上。整个过程节拍稳定在每分钟45次,比人工操作平均提速18%。由于避免了人为疲劳导致的送料偏差,产品尺寸一致性显著提升。质检数据显示,关键孔位的同轴度合格率从改造前的89%跃升至99.6%。

人力成本的节约体现在多个维度。直接减少的15名操作工年薪总支出约135万元/年,即便计入新增技术人员的薪资和设备维护费用,年度净节省仍超过90万元。间接效益更为可观:因操作失误引发的安全事故归零,工伤保险支出同比下降67%;生产排程更加灵活,换模时间缩短40%,小批量订单响应速度提升明显;员工工作内容转向设备巡检和参数微调,职业成就感增强,流失率从年均35%降至11%。

这套系统的稳定性在持续运行中得到验证。2023年第三季度,企业承接了一批紧急订单,要求72小时内交付20万件复杂异形件。传统模式下需要临时召集大量兼职人员两班倒作业,质量难以保证。而自动化产线开启三班连续运转,仅安排六名技术人员轮值,不仅按时完成任务,客户验货时还特别表扬了产品的一致性。这次经历让管理层彻底转变观念——二手设备不等于落后产能,关键在于能否与现代控制技术有效融合。

值得关注的是,这种改造模式正在形成可复制的经验。周边五家同行企业已陆续前来考察,并有两家签订了改造合同。技术服务方开发出模块化解决方案,可根据不同吨位、不同型号的二手冲床定制适配组件。部分企业甚至将改造范围扩展到剪板机、折弯机等配套设备,构建起小型无人化加工单元。行业观察人士指出,中国现存超过12万台服役超十年的冲压设备,其中具备改造价值的比例不低于60%。当自动化不再是新设备的专属标签,制造业的转型升级路径变得更加多元和务实。

在江苏昆山另一家模具厂,类似的实践也在展开。他们将四台90年代购入的日立冲床接入物联网系统,通过加装传感器实时采集振动、温度、电流数据,结合AI算法预测易损件更换周期。这种预防性维护使设备综合效率(OEE)提升了22个百分点。更深远的影响在于,这些数据积累正在帮助企业建立自己的工艺知识库,为后续产品迭代提供决策支持。技术负责人坦言:“我们不再只是被动应对故障,而是开始掌握设备的‘生命体征’。”

这些案例揭示了一个被忽视的现实:智能制造的起点未必是推倒重来。对于广大中小制造企业而言,在可控风险下激活存量资产的价值,往往比大规模资本投入更具可持续性。当一台运行多年的二手冲床能够精准执行纳米级定位,当老厂房里响起机械臂协同工作的韵律,我们看到的不仅是成本的降低,更是中国制造韧性与智慧的生动体现。技术变革的浪潮中,真正的进步从来不以设备的新旧论英雄,而在于能否让每一份资源发挥最大效能。